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生產(chǎn)管理部工作總結(jié)

時(shí)間:2022-12-06 08:46:20 生產(chǎn)工作總結(jié) 我要投稿
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生產(chǎn)管理部工作總結(jié)范文

  一、生產(chǎn)指標(biāo)完成情況

生產(chǎn)管理部工作總結(jié)范文

  1、產(chǎn)量完成情況:

  項(xiàng)目

  產(chǎn)量計(jì)劃總產(chǎn)量(t)****年實(shí)際總產(chǎn)量(t)完成率2011年實(shí)際產(chǎn)量與去年相比(t)增減±完成率

  ****年合成氨213000219653.9103.15247.1814406.72107.02%

  尿 素357983369762103.3%344766.7524995.25107.25%

  硫 銨 3124.3 3350.6-226.393.25%

  粗 苯 3300.25 3496.03-195.7894.40%

  硫 磺 1240.4 1307.42-67.0294.87%

  液氧 1079.22 1142.64-63.4294.45%

  由上表可以看出:

  ****年生產(chǎn)合成氨219653.9t完成預(yù)算213000t的103.1%;與2011年相比多產(chǎn)合成氨14406.72t,完成2011年合成氨產(chǎn)量205247.18t的107.02%;主要原因是今年7月21日二期投產(chǎn)后產(chǎn)量大幅增加。

  ****年生產(chǎn)尿素369762t完成預(yù)算357983t的103.3%;與2011年相比多產(chǎn)尿素24995.25t,完成2011年尿素產(chǎn)量344766.75t的107.25%;主要原因是今年二期投產(chǎn)后合成氨產(chǎn)量增加, CO2氣量同時(shí)增加,再加上減少了CO2氣放空數(shù)量大幅增加了產(chǎn)量。

  ****年生產(chǎn)硫銨3124.3t,與2011年相比少產(chǎn)硫銨226.3t,完成2011年硫銨產(chǎn)量的93.25%。

  ****年生產(chǎn)粗苯3300.25t,與2011年相比少產(chǎn)粗苯195.78t,完成2011年粗苯產(chǎn)量的94.4%。

  ****年生產(chǎn)硫磺1240.4t,與2011年相比少產(chǎn)硫磺67.02t,完成2011年硫磺產(chǎn)量的94.87%。

  ****年產(chǎn)液氧1079.22t,與2011年相比少產(chǎn)液氧63.42t,完成2011年液氧產(chǎn)量的94.45%。

  硫銨、粗苯、硫磺和液氧與去年相比產(chǎn)量減少的主要原因是今年3、4月份系統(tǒng)大修減少了生產(chǎn)時(shí)間。

  2、影響臺(tái)時(shí)對(duì)比:

  時(shí)間項(xiàng)目****年2011年

  氨尿素氨尿素

  原料2310575.467

  工藝458036184

  設(shè)備4841686141068

  儀表000.55

  供電39335300

  檢修20079.898619140

  焦?fàn)t氣量2706.797011917.84091

  限電2044035261337

  合計(jì)24556.5288015583.76752

  由上表可以看出:

  ****年共計(jì)影響合成氨24556.5臺(tái)時(shí),影響尿素2880臺(tái)時(shí),剔除大修影響的20534臺(tái)時(shí),實(shí)際影響臺(tái)時(shí)為6902.5臺(tái)時(shí),較2011年臺(tái)時(shí)大幅度下降。

  ****年影響合成氨458臺(tái)時(shí),主要原因是二期投運(yùn)后脫硫再生系統(tǒng)偏小超負(fù)荷運(yùn)行,導(dǎo)致出口硫化氫含量偏高(207臺(tái)時(shí));無(wú)備機(jī)更換高低壓機(jī)活門(mén)(29.5臺(tái)時(shí));錳槽升溫煤氣放空(108臺(tái)時(shí));4.12開(kāi)車(chē)凈化微量超標(biāo)(20臺(tái)時(shí));5.10 1#除氧泵氣蝕減量(40臺(tái)時(shí));7.21變壓吸附CO2超標(biāo)合成切氣(45臺(tái)時(shí));

  2011年影響合成氨36臺(tái)時(shí)(原料煤差,造氣操作不當(dāng)結(jié)疤)、尿素184臺(tái)時(shí)(12.20 1#錳槽蒸汽升溫,蒸汽緊張,尿素減單機(jī)欠產(chǎn));

  3、消耗完成情況:

  3.1、合成氨消耗(****年實(shí)際消耗與預(yù)算及2011年相比較)

  項(xiàng)目

  時(shí)間白煤耗蒸汽耗電耗焦?fàn)t氣耗

  總 耗

 。╰)單耗

  t/t.NH3總耗

  (t)單耗

  t/t.NH3總耗

 。╧wh)單耗

  kwh/t.NH3總耗

 。╩3)單耗

  m3/t.NH3

  ****年消耗指標(biāo)-----0.37----0-----1385-----1210

  ****年實(shí)際消耗64139.70.292-2606.2-0.011873004171341367.73494411431590.9

  與指標(biāo)比

  節(jié)+超------21.08%---------------1.25%------31.48%

  2011年實(shí)際消耗75919.10.3698-14925-0.07272883843571405.062463855411200.43

  與2011年比節(jié)+超------21.04%------83.67%-----2.66%------32.53%

  由上表可以看出:

  白 煤 耗:****年白煤耗為0.292t/t.NH3與預(yù)算相比節(jié)21.08%;與2011年相比節(jié)21.04%;****年我公司白煤消耗量大幅下降,因?yàn)橹行沤够瘡S大量供氣后我公司焦?fàn)t氣轉(zhuǎn)化系統(tǒng)滿負(fù)荷生產(chǎn),在脫碳工段不超負(fù)荷的情況下必須降低半水煤氣系統(tǒng)負(fù)荷所致。

  焦?fàn)t 氣耗:****年焦?fàn)t氣耗為1590.9 m3/t.NH3與預(yù)算相比超31.48%;與2011年相比超32.53%;原因是XX焦化廠4月11日干熄焦投運(yùn)后供氣量增大,在降低半水煤氣系統(tǒng)負(fù)荷,焦?fàn)t氣系統(tǒng)滿負(fù)荷運(yùn)行、新增變壓吸附單機(jī)量的情況下仍有富余導(dǎo)致焦?fàn)t氣部分放空,消耗增高。

  蒸 汽 耗:****年蒸汽耗為-0.01187t/t.NH3與預(yù)算相比節(jié)-0.01187t/t.NH3;主要原因是半水煤氣系統(tǒng)減負(fù)荷運(yùn)行,焦?fàn)t氣系統(tǒng)蒸汽自給后,合成副產(chǎn)蒸汽超過(guò)半水煤氣變換所需,合成氨系統(tǒng)外供蒸汽。與2011年相比高83.67%,主要原因是7月21日變壓吸附投運(yùn)后每小時(shí)消耗蒸汽3噸,轉(zhuǎn)化進(jìn)口甲烷增高,每小時(shí)增加3t蒸汽,以及三、四月檢修開(kāi)停車(chē)消耗大量蒸汽。

  電 耗:****年電耗為1367.7 kwh /t.NH3與預(yù)算相比節(jié)1.25%;與2011年相比節(jié)2.66%,主要原因是二期投產(chǎn)后產(chǎn)量增加電耗降低,但是3、4月份檢修電耗較高,導(dǎo)致消耗

  降低不明顯。

  3.2、尿素消耗(****年與預(yù)算及2011年全年相比較)

  項(xiàng)目

  時(shí)間氨耗蒸汽耗電耗

  總 耗

  (t)單耗

  t/t.ur總耗

 。╰)單耗

  t/t.ur總耗

  (kwh)單耗

  kwh/t.ur

  ****年消耗指標(biāo) 0.595 1.0 150

  ****實(shí)際消耗212937.060.576358066.90.9752968990143

  與指標(biāo)比節(jié)+超-----3.19%----3.00%----4.67%

  2011年實(shí)際消耗197285.670.572328827.20.9550942264148

  增減±-------0.70%-------2.11%------3.38%

  由上表可以看出

  氨 耗:****年氨耗為0.576t/t.ur與預(yù)算相比節(jié)3.19%;與2011年比高0.7%;主要受二期運(yùn)行后冰機(jī)負(fù)荷加重,液氨溫度升高影響;

  蒸汽耗:****年蒸汽耗為0.97t/t.ur與預(yù)算相比節(jié)3 %;與2011年相比高2.11%,主要原因是受統(tǒng)計(jì)影響;

  電 耗:****年電耗為143kwh/t.ur與預(yù)算相比節(jié)4.67%;與2011年相比節(jié)3.38%,主要原因是尿素循環(huán)水風(fēng)機(jī)由原來(lái)的兩臺(tái)都用電機(jī)驅(qū)動(dòng),改為現(xiàn)在的一臺(tái)由水輪機(jī)驅(qū)動(dòng),一臺(tái)由電機(jī)驅(qū)動(dòng),加之產(chǎn)量增加,電耗大幅降低。

  3.3、輔材消耗情況

  項(xiàng)目

  車(chē)間 ****年****年預(yù)算2011年

  造氣車(chē)間脫硫液(元/噸氨)1540033.297.017.5節(jié)6.53%5.97超17.42%

  凈化車(chē)間 脫碳液(元/噸氨)997308.714.546節(jié)24.33%5.15節(jié)11.84%

  化產(chǎn)

  車(chē)間硫酸(元/噸氨)1322443.076.02--------8.07節(jié)25.40%

  洗油(元/噸氨)905173.44.12-------5.55節(jié)25.77%

  水汽

  車(chē)間蒸汽輔材(元/噸汽)45011.080.150.31節(jié)51.61%0.1超50.00%

  合成氨循環(huán)水藥劑/元626423.242.852.96節(jié)3.72%2.75超3.64%

  尿素水處理藥劑/元16383034.436.76節(jié)34.47%4.69節(jié)5.54%

  脫 硫 液:成本大幅度變化主要原因是碳酸鈉漲價(jià),另外,二期投運(yùn)后,原脫硫再生系統(tǒng)無(wú)法滿足現(xiàn)有生產(chǎn)負(fù)荷導(dǎo)致再生效果差,為保證脫硫出口指標(biāo)合格,增加了純堿用量;

  脫 碳 液:****年較2011年降幅較大主要原因是DETA價(jià)格下降;以及產(chǎn)量增加分?jǐn)偝杀荆?/p>

  硫 酸:****年較2011年成本降幅較大主要原因是****年合成氨產(chǎn)量高,分?jǐn)偝杀荆约傲蛩釂蝺r(jià)波動(dòng);

  洗 油:****年較2011年成本降幅較大主要原因是****年合成氨產(chǎn)量高,分?jǐn)偝杀荆?/p>

  蒸 汽 輔 材:****年較2011年有所上漲的主要原因是中信送蒸汽不穩(wěn)定,導(dǎo)致起爐次數(shù)多,木炭用量大;

  循環(huán)水藥劑:合成循環(huán)水增開(kāi)一臺(tái)泵,循環(huán)水量增加、藥劑用量增加;尿素藥劑費(fèi)用受進(jìn)口氨氮含量降低用堿量減少及尿素產(chǎn)量增加較2011年有所降低;

  4、連運(yùn)情況

  ****年全系統(tǒng)停車(chē)兩次(3.14系統(tǒng)大修、11.3停電導(dǎo)致全系統(tǒng)停車(chē))創(chuàng)最長(zhǎng)連運(yùn)時(shí)間284天;2#半水煤氣系統(tǒng)停車(chē)一次(8.30更換第一換熱器);

  2011年焦?fàn)t氣系統(tǒng)1次(2011.2.11恒強(qiáng)化工爆炸,焦化廠停氣)全系統(tǒng)停車(chē)一次(6.4脫硫電捕防爆板漏)2#半水煤氣變換停車(chē)一次(11.1更換中變觸媒)

  二、質(zhì)量方面

  1、一類(lèi)工藝指標(biāo)合格率

  通過(guò)加強(qiáng)一類(lèi)指標(biāo)考核,以及生產(chǎn)管理部與車(chē)間積極協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)突發(fā)事件,穩(wěn)定工藝操作,使得全廠一類(lèi)工藝指標(biāo)合格率由2011的99.42%提高到****年的99.5%。

  2、各產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)品率比計(jì)劃完成情況,與2011年比較情況;

  ****年合成氨合格品率為100%,次品率為0;與2011年相比持平

  ****年尿素合格品率為99.86%與2011年尿素合格品率相比提高0.31%;

  ****年尿素一等品率為76.56%與2011年尿素一等品率相比提高49.96%

  3、為改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量采取的具體措施;

  加強(qiáng)蒸發(fā)溫度控制,在保證水分合格的情況下盡量將溫度控制在低限,以降低成品中縮二脲的含量。

  加強(qiáng)造粒塔進(jìn)風(fēng)量調(diào)節(jié),控制好尿素成品水分含量。

  更換包裝管理人員,加強(qiáng)包裝管理,由生產(chǎn)管理部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)檢查包裝內(nèi)外部質(zhì)量,并對(duì)包裝重量每天進(jìn)行復(fù)稱(chēng),登記臺(tái)帳,并對(duì)不合格項(xiàng)目進(jìn)行指出更改。

  4、各產(chǎn)品不合格品數(shù)量、采取措施、流向或處理方式;

  我公司尿素不合格品全部進(jìn)行包裝,并在包裝袋上標(biāo)明《次品》,全部送至XX公司制造三聚氰胺。

  三、生產(chǎn)中的工作亮點(diǎn)

  1、順利完成年度大修系統(tǒng)開(kāi)、停車(chē)及置換工作

  自確定大修的具體時(shí)間起,生產(chǎn)管理部對(duì)開(kāi)停車(chē)及置換檢修方案修訂,對(duì)開(kāi)停車(chē)時(shí)間進(jìn)行安排,協(xié)調(diào)各車(chē)間的用氣量及用蒸汽量,中間經(jīng)歷五次以上的修訂,最終確立了開(kāi)停車(chē)方案,并將開(kāi)停車(chē)時(shí)間合理化、緊湊化、詳細(xì)化。

  大修開(kāi)停車(chē)期間,生產(chǎn)管理部進(jìn)一步強(qiáng)化了職責(zé)分工,由主調(diào)度在調(diào)度室居中指揮,工藝科及中心化驗(yàn)室負(fù)責(zé)進(jìn)行相關(guān)取樣、分析工作,分析合格后由車(chē)間工藝主任向主調(diào)度進(jìn)行匯報(bào),主調(diào)度統(tǒng)一協(xié)調(diào)氮?dú)馐褂,加快了置換進(jìn)度,杜絕了多頭指揮。

  在大修期間,生產(chǎn)管理部協(xié)調(diào)各車(chē)間、各部室參與觸媒更換、填料裝填工作,為減少檢修時(shí)間做出了相當(dāng)?shù)呢暙I(xiàn)。

  加強(qiáng)盲板證管理。確定盲板是否拆出或添加及其時(shí)間,逐一進(jìn)行檢查,認(rèn)真把好盲板關(guān)。

  2、二期項(xiàng)目開(kāi)車(chē)運(yùn)行情況

  7月21日變壓吸附工段并入系統(tǒng),由于剛開(kāi)車(chē),且是我廠第一次投運(yùn)的新工藝,變壓吸附工藝還不很穩(wěn)定,氣體成分中微量偏高,生產(chǎn)管理部為了確保生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,日夜堅(jiān)守在變壓吸附崗位,跑現(xiàn)場(chǎng),勤分析,積極與車(chē)間探討研究,共同攻克技術(shù)上的難關(guān),最后決定先暫時(shí)切出精脫硫塔,在我部室和車(chē)間的共同努力下,微量逐步達(dá)到指標(biāo),變壓吸附工段穩(wěn)定運(yùn)行。

  合成工段升溫還原連續(xù)用時(shí)合計(jì)143小時(shí),比原方案提前了27小時(shí),升溫還原結(jié)束后,經(jīng)48小時(shí)輕負(fù)荷后就轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)。

  3、新增二期項(xiàng)目操作規(guī)程修訂

  生產(chǎn)管理部在X總、X總的主持與審核以及相關(guān)車(chē)間的密切配合下,歷經(jīng)一個(gè)月時(shí)間對(duì)我廠新增二期工藝操作規(guī)程進(jìn)行了修訂完善,并下發(fā)人手一冊(cè),為指

  導(dǎo)安全生產(chǎn)提供了技術(shù)支持。

  4、干部走動(dòng)管理

  加強(qiáng)干部走動(dòng)管理,指派生產(chǎn)管理部專(zhuān)人負(fù)責(zé)每日統(tǒng)計(jì),月底并進(jìn)行考核。

  5、液氨充裝證辦理

  ****年2月份,我公司根據(jù)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的會(huì)議精神,于2月29日召開(kāi)了“關(guān)于液氨充裝證辦理”的專(zhuān)題會(huì)議,對(duì)液氨充裝證辦理工作明確責(zé)任,要求各相關(guān)單位,按照分工內(nèi)容積極準(zhǔn)備。我公司于****年3月25日向省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局遞交移動(dòng)式壓力容器充裝許可申請(qǐng)書(shū),****年6月13日省質(zhì)監(jiān)局同意受理,受理編號(hào):特X號(hào),同意我公司試充裝。

  6、外購(gòu)中信蒸汽

  在焦?fàn)t氣量過(guò)大的情況下,積極與XX焦化廠進(jìn)行協(xié)商,讓其給我公司供應(yīng)蒸汽,5月14日XX蒸汽并入蒸汽管網(wǎng),雖然蒸汽成本有所增加,但從減少放空量上進(jìn)行核算,每月可減少放空費(fèi)約115萬(wàn)元。

  7、防凍管理

  ****年1-3月、11月1日-12月30日為本年度防凍日,在防凍期內(nèi),通過(guò)加強(qiáng)對(duì)各車(chē)間的管理,完善各車(chē)間防凍措施,杜絕了管線凍損事故,同時(shí)未造成能源浪費(fèi)。

  四、****年工作中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施

  1、二期投運(yùn)后濕法脫硫存在的問(wèn)題:循環(huán)量偏小,調(diào)節(jié)無(wú)手段,系統(tǒng)出口硫化氫含量波動(dòng)較大;

  采取措施

  為確保生產(chǎn)正常運(yùn)行,組織生產(chǎn)管理部和造氣車(chē)間進(jìn)行研討,最終決定提高溶液堿度、催化劑含量,增加溶液溶硫量,在有限的循環(huán)量下脫出硫化氫,滿足生產(chǎn)需要,但不利于副鹽控制,于2013年1月份新增一套脫硫再生系統(tǒng)。

  2、由于氨尿不平衡,需要每天銷(xiāo)售液氨約15t,液氨裝車(chē)時(shí)的馳放氣排放在大氣中影響員工正常工作。

  采取措施

  組織生產(chǎn)管理部和合成車(chē)間進(jìn)行研究,將液氨裝車(chē)時(shí)的馳放氣排至尿素地池

  3、目前焦?fàn)t氣系統(tǒng)最大處理能力為42000Nm3/h左右(設(shè)計(jì)40000Nm3/h),當(dāng)焦?fàn)t氣超過(guò)42000Nm3/h時(shí)系統(tǒng)需要放空。

  采取措施

  當(dāng)脫硫工段溶液再生系統(tǒng)技改和合成高壓機(jī)、二氧化碳機(jī)改造完成后,可減少焦?fàn)t氣放空。

  4、脫氧軟水壓力

  轉(zhuǎn)化蒸焦預(yù)熱爐脫氧水回水閥副線閥漏,導(dǎo)致脫氧軟水壓力低,導(dǎo)致轉(zhuǎn)化廢鍋給水量不足,容易造成廢鍋干鍋。

  采取措施

  加強(qiáng)脫氧水管網(wǎng)壓力控制,錯(cuò)開(kāi)各廢鍋排污時(shí)間。當(dāng)轉(zhuǎn)化廢鍋液位突降時(shí),及時(shí)聯(lián)系調(diào)度加開(kāi)一臺(tái)脫氧水泵,提高管網(wǎng)壓力,確保廢鍋給水壓力。

  五、2013年工作安排

  (一)任務(wù)目標(biāo)

  1、產(chǎn)量目標(biāo):

  2013年產(chǎn)量目標(biāo)為合成氨241500噸,日產(chǎn)690t;尿素385700噸,日產(chǎn)1102t;

  2、消耗目標(biāo):

  合成氨消耗:焦?fàn)t氣1391m3/ t/t.NH3、白煤耗0.298t/t.NH3、蒸汽耗0、電耗1380 kwh/t.NH3、

  尿素消耗:氨耗0.595 t/t.ur、電耗148 kwh/t.ur、蒸汽耗1 t/t.ur

  3、成本目標(biāo):

  2013年合成氨預(yù)算成本1891元/噸,尿素1545元/噸

  4、質(zhì)量目標(biāo):

  合成氨:合格率100%

  尿 素:合格率99%、一等品率70%

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  1、長(zhǎng)周期運(yùn)行:

  利用焦化廠出爐不穩(wěn)定,焦?fàn)t氣量小時(shí),加強(qiáng)設(shè)備、電儀管理,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理,對(duì)有備機(jī)設(shè)備及時(shí)倒機(jī)檢修;

  在焦化廠出爐穩(wěn)定,焦?fàn)t氣量大時(shí),嚴(yán)格按照設(shè)備要求條件運(yùn)行,避免超負(fù)荷、超溫、超壓;

  2、提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì):

  制定2013年業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃及獎(jiǎng)罰方案,每月組織員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考試,確保生產(chǎn)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

  要求我部室人員每天都要深入現(xiàn)場(chǎng),和車(chē)間干部員工多交流,了解生產(chǎn)運(yùn)行的第一手資料,參加包片車(chē)間的“干部上講臺(tái)”活動(dòng),增強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)素質(zhì);部室內(nèi)部也開(kāi)展“上講臺(tái)”活動(dòng),每周組織員工在一起交流一周的所學(xué)所看,相互彌補(bǔ)業(yè)務(wù)上的不足,從而達(dá)到綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。

  3、加強(qiáng)調(diào)度管理:關(guān)鍵是杜絕調(diào)度“三違”指揮,科學(xué)管理合理調(diào)配,節(jié)能挖潛降低能耗,使裝置運(yùn)行平穩(wěn),運(yùn)行最優(yōu)化。

  4、優(yōu)化生產(chǎn)模式:合理調(diào)控半水煤氣、焦?fàn)t氣系統(tǒng)負(fù)荷,確保合成氨產(chǎn)量;加強(qiáng)焦化廠溝通,提前了解其生產(chǎn)計(jì)劃,及時(shí)對(duì)公司生產(chǎn)模式進(jìn)行調(diào)整;認(rèn)真做好生產(chǎn)用電負(fù)荷協(xié)調(diào)工作,盡最大可能爭(zhēng)取用電負(fù)荷,為公司全年生產(chǎn)任務(wù)完成提供用電保證。

  5、開(kāi)源節(jié)流:從原料使用上,積極協(xié)調(diào)鐵路煤供應(yīng),減少公路煤用量,降低原料煤價(jià)格;加強(qiáng)與焦化廠溝通,協(xié)調(diào)好焦?fàn)t氣價(jià)格與供應(yīng)量關(guān)系;加快對(duì)循環(huán)流化床鍋爐的燃?xì)飧脑,?lái)減少焦?fàn)t氣供應(yīng)量過(guò)大時(shí)不必要的放空,從而降低合成氨成本;采取各種措施降低生產(chǎn)消耗;針對(duì)電價(jià)不斷上漲的壓力,做好節(jié)電工作,有計(jì)劃的進(jìn)行節(jié)電電機(jī)改造;通過(guò)調(diào)節(jié)生產(chǎn)模式,盡量錯(cuò)峰用電,降低用電成本;加強(qiáng)工藝操作管理,延長(zhǎng)觸媒使用年限,降低折舊費(fèi)用;加強(qiáng)維修費(fèi)、大修費(fèi)用管理,加強(qiáng)廢舊物資改造、維修,減少備件材料庫(kù)存,提高重復(fù)利用率,降低維修成本。

  6、加強(qiáng)工藝紀(jì)律及勞動(dòng)紀(jì)律:加強(qiáng)工藝控制管理確保2013年一類(lèi)工藝指標(biāo)合格率達(dá)99.5%以上,加強(qiáng)工藝巡檢及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種情況,防患于未然;加強(qiáng)廠值班及車(chē)間值班管理確保安全生產(chǎn)。

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