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脫硫除塵情況匯報
1、2#、3#布袋全部變質(zhì)報廢,需整體更換。(PPS材料190度長期使用)。部分袋籠腐蝕嚴(yán)重,不能使用。
2、2#脫硫塔除霧器堵塞,不能使用。2017年3月10、11、12、15日環(huán)保局監(jiān)測不達(dá)標(biāo)。
3、兩臺除塵器頂蓋有漏風(fēng)開焊現(xiàn)象,頂蓋與下蓋之間用斷焊,保溫不好,造成結(jié)露腐蝕,影響除塵器壽命。漏風(fēng)的凈煙室腐蝕嚴(yán)重,(見照片)2#除塵器氣缸區(qū)下陷并有積水。
4、事故池泵向脫硫塔返回壓力不夠。無向石膏罐的管路不能直接過濾事故池石膏,廢水不能排向渣槽。并不能保證排除的是真正廢液。 5、2#脫硫循環(huán)泵1#、2#泵葉輪腐蝕嚴(yán)重。
6、2#/3#脫硫塔噴淋有噴淋頭脫落現(xiàn)象。(兩塔同一個位置)
7、2#、3#脫硫塔鱗片有破損現(xiàn)象。
8、脫硫管道無保溫。
9、卸灰拉鏈機(jī)工作不穩(wěn)定。(已經(jīng)斷兩回,拉鏈刺變形)
10、除塵電加熱無加熱管 ,灰斗無低料位。
11、石膏過濾機(jī)缺2臺空壓機(jī)。(現(xiàn)系統(tǒng)應(yīng)有備用)
12、脫硫塔、事故池?zé)o照明。
13、2#補水電動蝶閥關(guān)閉不嚴(yán)。
14、管道安裝不規(guī)范
15、軟連接有拉伸性開裂。
16、高掛電纜無綁扎。
17、事故池、石膏罐攪拌壞兩回。
18、脫硫泵冷卻水壓力不穩(wěn)定,使用工藝水時壓力降低。
19、PH計循環(huán)管設(shè)計不合理(常放液)
20、電儀接線不規(guī)范(無線號)
21、除塵器離線閥在DCS無手動操作按鈕。
22、石膏輸送皮帶工作不穩(wěn)定,已破損。
23、脫硫循環(huán)泵無過濾和單向閥。
24、加濕攪拌機(jī)主軸承少一條螺栓,并盤根座與主軸不同軸。另一端軸承內(nèi)規(guī)頂破。(見照片)
25、除塵器破袋先從西北角開始,兩臺一樣。
26、2#除塵器凈煙室內(nèi)有積水。
27、過濾沖洗水箱補水電動閥壞。
28、引風(fēng)機(jī)電纜溝蓋板未恢復(fù)。
29、2#脫硫塔出口保溫?zé)o收邊,加固不好,刮風(fēng)時活動。
30、過濾機(jī)尾部擋水板不美觀,影響設(shè)備形象。
脫硫啟動新檢查出的問題
2#脫硫
除霧器:
1、清洗噴淋頭脫落。
2、清洗噴淋頭安裝數(shù)量不夠(人孔處6個,里面5個)并分布不均。
3、清洗主管密封不嚴(yán)。
4、清洗壓力不夠。(原因是3#塔4#清洗閥電動控制裝反,DCS關(guān),實際是開,2#塔清洗時相當(dāng)與分水,造成壓力不夠)
噴淋層:
1、噴淋主管固定不好,3層末端橫主管已與支架磨穿,漿液四濺,
并向上噴淋。
2、脫落1個噴頭。
3、氧化風(fēng)管脫落,側(cè)攪拌扇葉固定螺絲脫落。
3#脫硫
除霧器:
1、清洗噴淋頭有脫落。
2、4#清洗閥電動控制裝反,DCS關(guān),實際是開,并關(guān)閉不嚴(yán)。 噴淋層:
3層脫落1個噴淋頭(2#脫落的也是這個,應(yīng)是設(shè)計水流不合理)
以上問題是冷態(tài),不解體檢查,可能不夠全面。有待檢修實施過程中解決。
脫硫系統(tǒng)建設(shè)情況匯報2017-03-23 09:05 | #2樓
赤壁晨鳴歷屆領(lǐng)導(dǎo)非常重視轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式工作。近年來,公司認(rèn)真貫徹落實黨中央、國務(wù)院的決策部署,把加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式擺在重要位置、作為主任務(wù)來抓,創(chuàng)造性地開展工作,取得了部分成績,其中新建85t/h循環(huán)流化床鍋爐白泥脫硫項目效果明顯,F(xiàn)將具體項目建設(shè)、目前運行情況匯報如下:
依據(jù)國家轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式相關(guān)政策要求,公司加強(qiáng)環(huán)保科研創(chuàng)新工程建設(shè)進(jìn)度。2017年至2017年,公司投入7800萬元巨額資金新建燃煤工業(yè)鍋爐工程改造項目(該項目由熱動力車間鍋爐改造、堿回收車間改造、制漿流程改造、中段水流程改造子工程四部分組成),2017年3月,該項目工程經(jīng)武漢輕工設(shè)計院進(jìn)行可行性研究報告論證,同年5月,辦理了湖北省發(fā)改委網(wǎng)上項目申報備案,經(jīng)湖北省環(huán)科院進(jìn)行環(huán)境影響評價,湖北省環(huán)保廳以鄂環(huán)函【2017】310號文對該項目進(jìn)行了批復(fù)。
其中熱動力車間鍋爐改造新增一臺85t/h循環(huán)流化床鍋爐,并配套脫硫和除塵設(shè)施,淘汰原有的三臺熱效率較低的鍋爐。新鍋爐由江西江聯(lián)能源環(huán)保股份有限公司生產(chǎn)并安裝,脫硫系統(tǒng)投資近600萬元,為福建鑫澤環(huán)保科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)的脫硫設(shè)備,采用白泥濕法脫硫法,日消耗白泥60噸左右,年消耗量達(dá)到2萬噸左右;除塵系統(tǒng)采用脈沖布袋除塵法,為江蘇紫光吉地達(dá)環(huán)境工程股份有限公司生產(chǎn)的除塵設(shè)備。整個系統(tǒng)于2017年初建成并投入運行,目前系統(tǒng)運行穩(wěn)定,除塵和脫硫效果已達(dá)到90%以上,相比舊鍋爐有明顯提高,符合國家新的排放標(biāo)準(zhǔn)。(GB13271—2001《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中SO2≤400mg/m3)。據(jù)統(tǒng)計,2012年上半年SO2消減量達(dá)到1063.16噸。堿回收車間擴(kuò)容改造,在蒸發(fā)工段新上一列板式蒸發(fā)站,工程于
2017年11月底通過試運行以后,已順利投產(chǎn),至今穩(wěn)定運行。制漿流程改造在2017年10月份投用后,節(jié)水效果明顯,目前公司供水由建設(shè)初期的近30000m3/天下降到現(xiàn)在平均15000m3/天左右。
中段水流程改造深度處理項目于2011年6月28日投入試運行后,公司及時向上級環(huán)保部門申請試運行。試運行期間,逐步完善了項目相關(guān)工藝、技術(shù)、設(shè)備等配套和調(diào)試工作。至此,公司燃煤工業(yè)鍋爐工程改造項目全部投入運行,在2011年月11月3日,通過了湖北省環(huán)保廳組織的項目竣工環(huán)境保護(hù)驗收。
公司所有治污設(shè)施自投運至今都一直保持正常運轉(zhuǎn),所有排放口都安裝了在線監(jiān)測系統(tǒng),并與上級環(huán)保部門聯(lián)網(wǎng)。其中動力鍋爐廢氣在線監(jiān)控系統(tǒng),于2017年11月中旬由北京雪迪龍自動控制有限公司安裝投用、維護(hù)運營。主要有顆粒物、SO2、NOX三項污染物因子監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示。2017年底,公司廢水、廢氣在線監(jiān)控系統(tǒng)全面通過了湖北省環(huán)保廳組織的統(tǒng)一驗收。
環(huán)境保護(hù)是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的前提和基礎(chǔ),先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)是節(jié)能減排最有效的途徑。在今后工作中,赤壁晨鳴將繼續(xù)貫徹落實中央加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式重大戰(zhàn)略決策的相關(guān)政策,把加快發(fā)展的積極性引導(dǎo)到提高經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量和效益上來;繼續(xù)抓好節(jié)能減排和環(huán)保等方面政策的貫徹和落實,牢固樹立“環(huán)保是企業(yè)的生命工程”這一理念,按照減量化、再利用、資源化的原則,繼續(xù)采用新技術(shù)、新工藝,強(qiáng)化污染治理,加強(qiáng)資源綜合利用,提高科學(xué)發(fā)展水平。 以上情況,特此匯報!
赤壁晨鳴紙業(yè)有限公司
二0一二年八月
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