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氯堿廠創(chuàng)建環(huán)境友好企業(yè)環(huán)保技術(shù)總結(jié)

時間:2024-03-24 08:57:45 總結(jié) 我要投稿
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氯堿廠創(chuàng)建環(huán)境友好企業(yè)環(huán)保技術(shù)總結(jié)

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氯堿廠創(chuàng)建環(huán)境友好企業(yè)環(huán)保技術(shù)總結(jié)

  為了使我廠環(huán)保狀況能日漸提高,我廠根據(jù)公司相關(guān)文件要求及自身的實際情況,針對節(jié)能降耗、循環(huán)經(jīng)濟、清潔生產(chǎn)等方面做了一系列的環(huán)保措施及方案,并根據(jù)這些方案進行實施。以下是我廠各車間近兩年環(huán)保項目實施前后的對比及總結(jié),從中可以看出項目及裝置投入使用后均達到了預期的效果,使我廠在污染治理、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)等方面有了進一步提高。

  在資源綜合利用及清潔生產(chǎn)方面,我廠根據(jù)公司的有關(guān)要求及自身情況,近兩年共實施了6個項目。分別為:①鹽酸夾套水回收項目;②雨污分流項目;③潔凈水回收裝置;④事故氯氣處理裝置;⑤更換配水槽;⑥石棉絨治理項目。

 、冫}酸夾套水回收項目:鹽酸車間以前三臺合成爐產(chǎn)生的夾套水原來是排入兩個容積為50m3的熱水箱。由于熱水箱容量較小,自然冷卻差,里面的溫度超過80℃。為了達到工藝指標要求的溫度,需補充河水約30m3/h,而熱水則排放到水溝,不僅造成很大的浪費還可能會對環(huán)境造成一定污染,F(xiàn)通過拆除兩個熱水箱,新增一個熱水池、一個涼水池并加了一臺冷卻塔及四臺循環(huán)水泵,把該股水冷卻循環(huán)使用,基本實現(xiàn)了鹽酸廢水無排放。每年可節(jié)約河水24萬噸,節(jié)約水費16萬元/年,節(jié)約排污費16.8萬元/年。

 、谟晡鄯至黜椖浚阂郧拔覐S界區(qū)內(nèi)的廢水都通過各自的排水溝排放到總溝,這樣不僅造成水資源浪費,且會造成環(huán)境污染,還增加排污費用,F(xiàn)我廠把貯槽、機泵及生產(chǎn)界區(qū)等圍上圍堰,通過埋地管道流到各自界區(qū)內(nèi)的廢水池。使貯槽因意外或檢修而排放的物料及廢水流到廢水池,而機泵檢修所排放的物料也通過埋地管道排放到廢水池,生產(chǎn)界區(qū)內(nèi)的管道跑、冒、滴、漏亦可通過界區(qū)圍堰的回收流到廢水池中。在廢水池中調(diào)節(jié)酸堿性,達到公司要求后打到公司污水池處理。除此之外我廠還把可以回收利用的水資源均回收到收集池中,統(tǒng)一用泵通過分配臺打到需要用水的崗位。雨污分流項目實施后,我廠的廢水與雨水基本實現(xiàn)了分流,避免了廢水排放到水溝引起環(huán)保污染因子超標,減輕了環(huán)保壓力。并且因為廢水的回收利用,使離心機化鹽、鹽水化鹽及三層洗泥處理崗位等崗位節(jié)約河水約45m3/h,直接經(jīng)濟效益節(jié)約水費24.1萬元/年,節(jié)約排污費25.2萬元/年。

  ③潔凈水回收裝置:該裝置在建成以前,氫氣系統(tǒng)使用后的純水直接外排

  水溝,一是造成水的浪費,二因為水里含有微量堿,還會造成水溝PH值超標,有時候水溝PH值達11左右,對我廠環(huán)保造成不利影響,F(xiàn)通過增加一個潔凈水池,一臺潔凈水泵,把該股水回收到潔凈水池后,用泵打到蒸發(fā)循環(huán)水中,則每小時可節(jié)約20m左右的河水,節(jié)約水費約10.7萬元/年,并減輕了環(huán)保壓力。

 、苁鹿事葰馓幚硌b置:我廠20萬t/a離子膜系統(tǒng)使用事故氯裝置對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中產(chǎn)生及意外泄漏的氯氣進行吸收處理,加入堿液與廢氯氣反應(yīng)生成廢品次氯酸鈉。每月約可生產(chǎn)廢品次氯酸鈉300t。不僅避免了氯氣外溢帶來的不利影響,并減輕了環(huán)保壓力。

 、莞鼡Q配水槽:我廠更換了原有的4個碳鋼配水槽。我廠原有鹽水配水槽以前為碳鋼材質(zhì),一直以來都存在跑、冒、滴、漏現(xiàn)象,不僅造成鹽耗增加,亦給環(huán)境帶來污染,并且因為以前工藝要求,需在配水中加入鹽酸中和鹽水,這就造成了這4個配水槽因腐蝕而出現(xiàn)泄漏,經(jīng)常需要檢修,使鹽水生產(chǎn)較為被動。這兩年我廠逐步把鹽水配水槽更換為玻璃鋼貯槽,減少了鹽水泄漏,亦為生產(chǎn)的穩(wěn)定提供了可靠的保障,并做到了鹽水界區(qū)清潔生產(chǎn)。

  ⑥石棉絨治理項目:隔膜金屬槽在吸附及除槽沖洗過程中產(chǎn)生石棉絨廢水,其中有少量的石棉絨較難回收,以前是直接排放到地溝,造成一定的污染。現(xiàn)石棉絨廢水先流進廢水池,用泵打到三足離心機甩干,石棉絨人工脫料后堆放到臨時堆放點再集中處置,濾液打到公司污水管網(wǎng)。裝置實施后,我廠電解西頭溢流口石棉絨含量將達到環(huán)保指標要求,不僅減輕了環(huán)保壓力,還節(jié)約了石棉絨處置的費用。

  在節(jié)能降耗方面,我廠這兩年著重做了兩項:①改性隔膜擴張陽極電槽項目;②氯氣預熱鹽水項目。

 、俑男愿裟U張陽極電槽項目:以前我廠未上改型隔膜時,電槽的平均電壓約為3.3V,造成隔膜堿電耗高,產(chǎn)品成本高。這幾年我廠逐步把普通隔膜改造成改性膜配擴張陽極電槽,現(xiàn)已有135臺為改性膜配擴張陽極電槽,余37臺亦將逐漸改造。從今年隔膜的平均電壓為3.15V,平均電壓比未上改型隔膜時降低了0.15V,噸堿電耗可降低100kWh,每年可節(jié)約電費400萬元(按0.4元/kWh計算)。同時電槽的運行周期由8~10個月延常到12~14個月,還降低了電槽的氯含氫,提高了生產(chǎn)運行的安全性。

 、诼葰忸A熱鹽水項目:我廠離子膜堿生產(chǎn)能力為20萬t/a,其中有14萬t/a離子膜采用了氯氣預熱鹽水技術(shù)。用從離子膜電槽出來的約90℃氯氣來預熱鹽水工序送來的鹽水,這樣不僅減少了蒸汽的使用量,還使氯氣的熱能得到了利用,并且減輕了氯氣處理冷卻工序的壓力。按14萬t/a離子膜堿能力計算,每年用氯氣預熱鹽水可節(jié)約蒸汽28000t,節(jié)約金額403萬元(以144元/t蒸汽計算)。

  我廠通過這一系列的環(huán)保技術(shù)改造,不僅把可以利用的資源綜合利用(節(jié)約金額約為895.8萬元),而且減輕了環(huán)保壓力,使我廠部分水溝污染因子達到排放標準,環(huán)保狀況又上了一個新的臺階。

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