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焦化廠設(shè)備事故反思
6月14日15時(shí),該廠備煤車間3號(hào)皮帶輸送機(jī)崗位操作工郝某從操作室進(jìn)入3號(hào)皮帶輸送機(jī)進(jìn)行交接-班前檢查清理,約15時(shí)10分,捅煤工劉某發(fā)現(xiàn)3號(hào)皮帶斷煤,于是到受煤斗處檢查,捅煤后發(fā)現(xiàn)皮帶機(jī)皮帶跑偏,就地調(diào)整無效,即向3號(hào)皮帶機(jī)尾輪部位走去,離機(jī)尾約5—6m處,看到有折斷的鐵鍬把在尾輪北側(cè),未見郝某本人,意識(shí)到情況嚴(yán)重,隨即將皮帶機(jī)停下,并報(bào)告有關(guān)人員。有關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)后,發(fā)現(xiàn)郝某面朝下趴在3號(hào)皮帶機(jī)尾輪下,頭部傷勢(shì)嚴(yán)重,立即將其送醫(yī)院,經(jīng)搶救無效死亡。
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘察,皮帶向南跑偏150mm,尾輪北部無沾煤,南部有大約10mm厚的沾煤,鐵鍬在機(jī)尾北側(cè)斷為3截,人頭朝東略偏南,腳朝西略偏北,趴在皮帶機(jī)尾輪下方,距頭部約200mm處有血跡,手套、帽子掉落在皮帶下。 從現(xiàn)場(chǎng)勘察情況推斷,郝某是在清理皮帶機(jī)尾上沾煤時(shí),鐵鍬被運(yùn)行中的皮帶卷住,又被皮帶甩出,碰到機(jī)尾附近硬物折斷,郝某本人未迅速將鐵鍬脫手,被慣性推向前,頭部撞擊硬物后致死的。 二、事故原因分析
事故發(fā)生后,當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門組成調(diào)查組對(duì)事故進(jìn)行了分析,認(rèn)為: (1)操作工郝某在未停車的情況下處理機(jī)尾輪沾煤,違反了該廠“運(yùn)行中的機(jī)器設(shè)備不許擦試、檢修或進(jìn)行故障處理”的規(guī)定,是導(dǎo)致本起事故的直接原因; (2)皮帶機(jī)沒有緊急停車裝置,在機(jī)尾沒有防護(hù)欄桿,是造成這起事故的重要原因;
(3)該廠安全管理不到位,對(duì)職工安全教育不夠,安全防護(hù)設(shè)施不完善,是造成這起事故的原因之一。
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案例二
山東某焦化分廠煉焦車間閥門不嚴(yán)煤氣泄漏著火事故
1986年12月17日上午,山東某焦化分廠煉焦車間化產(chǎn)清理煤氣管道。10時(shí)煉焦停止加熱,在此期間進(jìn)行計(jì)劃?rùn)z修。完成了定期檢修項(xiàng)目后又去搶修2號(hào)爐焦側(cè)煤氣管閥門。10時(shí)調(diào)火班徐某和王某去關(guān)總閥門。還剩約20厘米就關(guān)不動(dòng)了。兩人下來后,第二次邵某和王某又去關(guān)總閥門,唯恐關(guān)不嚴(yán),直到再也關(guān)不動(dòng)為止。10時(shí)零5分全廠突然停電,12時(shí)25分復(fù)風(fēng)。復(fù)風(fēng)后,鐵件班全體人遂去搶修2號(hào)爐焦側(cè)煤氣管閥門。13時(shí)15分,在拆閥門螺絲時(shí),煤氣大量泄漏,氣味難聞。主任叫徐某去喊分廠安全員,徐走后不久,只聽轟一聲,整個(gè)換向室都是火,9人燒傷(輕傷)。
事故原因:未加盲板煤氣閥門關(guān)不嚴(yán);天氣雨夾雪,氣壓氣溫較低,室內(nèi)煤氣散發(fā)較慢;缺少防范措施和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員。
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