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煤粉倉自燃原因分析及改進措施
我公司有一條2500t/d生產(chǎn)線,煤磨是風掃管磨,型號:φ3.0×(6.5+2.5)m,生產(chǎn)能力18~20t/h。從2017年3月點火以來,煤粉倉多次發(fā)生自燃現(xiàn)象,發(fā)生的部位都是在煤粉倉的錐部,煤粉倉溫度超過65℃的次數(shù)多達40次以上,如果沒有及時清倉就會發(fā)生自燃,這樣嚴重影響了窯系統(tǒng)的正常運轉,并且?guī)碇卮蟮陌踩[患。
一、自燃原因分析
經(jīng)過長期觀察和分析,主要原因有三個方面引起:
1、煤磨的烘干熱源取自窯頭冷卻機,熱風中含有一定的高溫粉狀熟料,工藝布置沒有沉降室,就直接入磨了。這些高溫熟料最后也進入了煤粉倉,有的沒有完全冷卻,給煤粉帶來了熱源,特別是原煤水分含量大的時候,入磨風溫控制在250~320℃的時候,就更加容易了。
2、由于2個煤粉倉的收塵器是一個風量只有20000~28000m3/h,而且收下的煤粉又通過收塵管道回到煤粉倉,收塵管的斜度不高,很容易積料,造成堵塞,煤粉倉的負壓很小,這樣倉里煤粉下料不暢,容易斷煤,倉的錐部容易結皮。
3、煤粉倉錐部助流用的壓縮空氣含油水量比較高,倉的錐部又沒有保溫,這樣容易造成煤粉倉錐部結皮,這樣使有些煤粉長時間不會用掉,每次采取的辦法就是清倉,不過很快又結起來了,周而復始,平均一個星期要清2次,遇到雨季2天就要清一次倉。
二、改進措施
在2017年大修的時候,我廠針對上述原因進行了下列改進:
1、從冷卻機到煤磨的熱風管下面有一個支撐管,中間是空的,直徑φ1000mm×2500mm的,以前連接處沒有割開,為了減少入磨的熟料,我們把它割開,這樣有形成了一個小的沉降室,就沒有另外加沉降室了,那樣會耗費很多檢修時間和成本。自改過之后,2天要清理一次,每次清出的熟料大約0.3噸。
2、把兩個倉的收塵系統(tǒng)進行了改造,不用原來的單機袋收塵,把收塵管道直接接到煤磨袋收塵的進風管道上,并在收塵管道上各自增加一個手動蝶閥,用來調(diào)節(jié)倉里的負壓。具體如下圖:
3、在每一個煤粉倉助流壓縮空氣進口處增加一個油水分離器,用來減少壓縮空氣中的油和水。這樣噴入倉錐部的壓縮空氣含水量大大降低,對減少倉里結皮有很大幫助。
三、改進后的效果
自從改進之后到現(xiàn)在已經(jīng)四個多月了,兩個煤粉倉沒有發(fā)生一次自燃事故,而且倉內(nèi)溫度沒有一次超過63℃,沒有發(fā)現(xiàn)倉內(nèi)結皮現(xiàn)象,轉子秤斷煤的次數(shù)大大減少,對窯系統(tǒng)的穩(wěn)定性起到非常重要作用。
結束語:煤粉倉的安全對整個新型干法窯的生產(chǎn)都是至關重要的,實際生產(chǎn)過程中一定要密切關注,發(fā)現(xiàn)問題,認真分析,仔細研究對策,及時處理。
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